10月16日,巴陵石化煤化工部各裝置按計劃停車進行大檢修和技改。至此,該(gāi)公司煤氣化裝(zhuāng)置實現高負荷連運(yùn)達225天,平均有效(xiào)氣負荷94.79%,在(zài)平裝置長周(zhōu)期運(yùn)行最長紀錄的同時,生產負荷紀錄提高3.9%。
在7個月多的高(gāo)負荷運行過程中,煤化工部克服高壓蒸(zhēng)汽管線特護監(jiān)控運行、高溫(wēn)季節設備隱患(huàn)顯現、向下遊(yóu)供氫量縮減、氣化爐運行(háng)後期(qī)破渣機報警頻繁等生產組織困難(nán),開展“大(dà)幹一百天”勞動競賽,動員全體員工攻堅(jiān)克難,將原計(jì)劃8月(yuè)份(fèn)進行的裝置大修推(tuī)遲了兩個月,以高負荷連運挖潛創效的業績獻禮新中國(guó)成立70周(zhōu)年。本文由(yóu)上海凱太轉載發布;上海凱太主要研發製造(zào)一體(tǐ)化預製泵站,智能一體化截(jié)汙井,一體化截流井,雙腔無負壓供水,餐飲(yǐn)隔油池等;歡迎訪問上海凱太(tài)官網查詢具(jù)體產品(pǐn)信息(xī)。
針對高溫季節設(shè)備高負荷運行容易超溫超(chāo)壓(yā)等問題,該部落實崗位責任,強(qiáng)化現場隱患排查和設備維護,專業技術(shù)人(rén)員和班組員工定期開展關鍵機(jī)組維護(hù)和設備巡檢,細查影響安(ān)全生產的隱患和風險,及時消缺,做好應急預案;注重設備預防性檢修,監控大機組振動及溫(wēn)度,定期(qī)檢查更換潤滑油(脂),避免設備高溫時段超負荷運行(háng),及時發現(xiàn)和處置粗煤氣加(jiā)熱器主閥(fá)法蘭泄漏、鍋(guō)爐給水泵電機軸瓦故障、煤氣化(huà)裝置氧閥故(gù)障等重大(dà)隱患,保證了裝置高負(fù)荷(hé)連續運行。
9月底,因煤氣化(huà)裝置已高負荷連運超過(guò)200天,氣化爐渣係統堵渣現象頻繁,破渣機每天報警10餘(yú)次,裝置連續運行迎國(guó)慶(qìng)麵臨重大考驗。煤化工迅速組織專業(yè)技術(shù)人員加班加點開發新原料煤煤種,混(hún)配氣(qì)化爐國慶期間的“優質糧(liáng)草”原料煤,當班人(rén)員(yuán)精心監控渣係統工(gōng)況等緊急措施,穩定裝(zhuāng)置運行,原(yuán)料煤新配(pèi)方入爐後,氣化爐渣係統工況好轉,避免了公(gōng)司級非計劃停工,為裝置平穩度(dù)過國慶長假奠定了基礎。
據財務部(bù)門測算,煤氣化裝置平均運行負荷每增加1%,每(měi)月(yuè)可增效100萬元。本次裝置保持高負荷(hé)連運,較2014年創長周期運行紀錄增效逾千萬元。
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